东明石化积极向技改要效益,到11月上旬已累计完成聚丙烯技改项目50多项。通过采用新技术、新工艺对装置不断技改,降低了聚丙烯生产成本。
过去,该公司聚丙烯装置生产中难以回收的丙烯大多通过放空排入大气,不仅造成大量损耗,而且带来环境污染。聚丙烯车间技术人员经过研究,对现有工艺流程进行改造,在原装置基础上,增设一台真空压缩机和一套膜法回收系统,把放空大气的丙烯重新回收利用,收到了良好效果。今年9月~10月,经过技改后一个多月实践验证,丙烯回收量平均每天达23.11吨,同比每天多回收7.8吨,比7月份装置检修前每天多回收10.55吨;丙烯损失率同比减少2.5%,比技改前减少3.17%。按每年加工丙烯3.6万吨计,除装置折旧和能耗,单就这项技改每年就能直接产生经济效益800余万元。
该装置每次开车所需的精制塔再生,原电加热器已经不能满足再生需要,再生一次大约需要12天左右。他们通过技改攻关,在原电加热器基础上,加了一台辅助电加热器,大大缩短了再生时间,同时对开停车程序进行技术改进,利用全新开车程序,使开车时间缩短至7天,大大减少了氮气、蒸汽、电等消耗,同时增加了生产时间,每年可产生间接经济效益60余万元。
膜法回收丙烯是有机蒸汽膜法回收技术之一,是在上世纪90年代兴起的新型膜分离技术,现已在石化行业推广。东明石化结合装置实际,大胆采用这一技术,在装置检修期间增设一套膜法丙烯回收系统,用来回收乙烯、丙烯、氯乙烯及其他烯烃。通过采用膜法丙烯回收系统新技术,丙烯回收率较以前提高3%,按照聚丙烯装置加工量3万吨/年计,每年约可回收丙烯5500吨,可增加效益近150万元。
(中国化工报)