巴陵石化己内酰胺部10月份环己酮月产量再创新高,较历史最高水平超出686吨,是上年同期产量的1.24倍,为己内酰胺生产提供了原材保障,减少了采购成本支出。
年初以来,己内酰胺生产的主要原料环己酮供应吃紧,采购成本上升。对此,巴陵石化己内酰胺部一方面优化提升环己酮精制装置的运行负荷,启用老脱氢系统,深加工外购的环己醇,尽力减少环己酮外购量;另一方面盘活闲置资产,推进停工6年的环己烷氧化高压装置检修消缺,8月上旬成功复产,日增产优质环己酮150吨以上。
针对环己酮车间两套装置同时运行的情形,己内酰胺部强化“现场为王、服务现场”理念,从机关选派2名管理人员充实到该车间,并从其他车间抽调7名生产操作人员充实倒班一线。环己酮车间落实“主任负责制”,实行领导轮流跟班制,及时协调解决具体问题。
该部持续优化复工的环己烷氧化高压装置运行,将循环量和通气量的由开车初期的0.95提高至目前的1.05-1.1区间,有效提高了出料中的酮醇比例。为解决环己酮精制装置高负荷工况下废碱蒸发系统带碱等问题,车间管理和技术人员创造性地提出改进措施,实施后效果良好。
该部制订详细的设备特护方案,操作人员每小时现场巡检一次,详细记录关键设备压缩机和氧化釜的运行情况。严格落实设备的停机、收料、清洗和检维修程序,确保动设备及时备用。各班组开展查找整改现场“跑、冒、滴、漏”活动,先后查改泄漏点200多个,机泵切出消漏40多次,促进了装置安稳运行。